Powiat Rzeszowski - siła inwestycji
Preferencyjne pożyczki między innymi na poprawę efektywności energetycznej

Saria zakończyła modernizację zakładu w Przewrotnem

Opublikowano: 2024-01-31 15:05:30, przez: admin, w kategorii: Firmy

GMINA GŁOGÓW MAŁOPOLSKI, POWIAT RZESZOWSKI. Dyrekcja zakładu Sinova w Przewrotnem, poinformowała o zakończeniu modernizacji obiektu. Celem inwestycji było zniwelowanie uciążliwości zapachowych, o których informowali mieszkańcy.

Fot. Saria

Fot. Saria

 

Głównym celem projektu inwestycyjnego była instalacja nowoczesnej instalacji antyodorowej, która eliminuje smród związany z działalnością zakładu – przerobem odpadów poubojowych. 

– We wrześniu 2023 r. uruchomiliśmy nowoczesną płuczkę chemiczną, co stanowiło najważniejszy etap całego projektu. Wszystkie urządzenia na hali produkcyjnej zostały już do niej podłączone, a cała przestrzeń jest teraz wentylowana przez tzw. kubaturówkę. Powietrze z hal produkcyjnych zakładu wciągane jest do płuczki chemicznej, a następnie kierowane do biofiltra – informuje dyrektor zakładu, Tomasz Golonka.  

 

Firma zapewnia, że sytuacja bardzo się poprawiła. Nowe rozwiązanie spełnia unijne normy BAT, które zaczną obowiązywać dopiero w grudniu 2027 r. Obecnie całe powietrze z hali produkcyjnej przekierowane jest do płuczki, w której związki odorogenne są poddawane oczyszczaniu. Przeprowadzone testy potwierdziły skuteczność płuczki. Poziom amoniaku w powietrzu procesowym został zredukowany ze 100 jednostek ppm do 10 ppm, z kolei siarkowodoru z 20 jednostek ppm do 1 ppm. Powietrze procesowe po oczyszczeniu przez płuczkę chemiczną trafia do biofiltra, który neutralizuje pozostałe w nim związki do poziomu poniżej 1 ppm. Biofiltr to zbiornik otwarty wypełniony m.in. skarpiną drewnianą i włóknem kokosowym, które są siedliskiem bakterii deodoryzacyjnych, które neutralizują pozostałe w powietrzu związki odorowe. 

Powstające w wyniku działania płuczki chemicznej ścieki trafiają, przez zbiornik buforowy do przyzakładowej oczyszczalni ścieków.  Podłączenie wyciągu powietrza ze zbiornika buforowego do płuczki chemicznej nastąpiło w grudniu 2023 roku. Takie rozwiązanie dodatkowo zabezpiecza cały system przed emisją odorantów.

– Zbiornik buforowy był ostatnim etapem modernizacji całego systemu, mającego na celu eliminację uciążliwości zapachowych. System jest więc już w pełni funkcjonalny i zamknięty – podkreśla Tomasz Golonka. 

W zakładzie zostały również wymienione dmuchawy, w których stabilizowany magnetycznie wirnik zmniejsza tarcie, a tym samym hałas. Ponadto, zamontowano żaluzje akustyczne wokół skraplaczy. Są to urządzenia, które do tej pory emitowały najwięcej hałasu. Działanie skraplaczy zostało zoptymalizowane, dzięki czemu działają krócej i zużywają mniej energii. Natomiast żaluzje akustyczne w znaczny sposób ograniczają emisję dźwięku wydobywającego się ze skraplaczy.

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij